手里有一台3D打印机出了故障,一直无法正常打印,经过仔细的分析与实验,故障解决,在此和大家分享一下。
故障描述:打印不流畅,尤其是打印尺寸较大模型的时候,有很多空隙。
机器类型:桌面型FDM打印机
材料:ABS、PLA都试过了
打印了一个模型,是一个户型图,发现根本不能看。
从网络上搜索解决方法,其中有一个文章写的比较齐全,大体上有如下图所示的几种解决方法。经过逐一测试,都不是。
认真分析一下,FDM打印机出现这种问题,只能在两个方面出现问题。第一方面,喷嘴问题,加热时断时续,不稳定,出现这种问题,只能更换加热头了。另一方面,就是挤出机的问题。3D打印机结构非常简单,就是加热,逐层“涂抹”,假如没有机械结构,如果有一个加热笔,用手涂抹也能做出来一个3D的模型出来(实际上也有这种打印笔出售)。
加热头不太像是出了问题,因为选择“移动耗材”功能,可以长时间连续出丝。并没有中断。
只是移动耗材能够顺畅出丝,真的打印模型的时候就不能正常出丝,而是断断续续,那么会不会是挤出机的问题?
做了一个实验,用手推着料丝,打印的时候,就非常顺畅了,不再出现断断续续的问题。
但是真正打印起来,总不能一个人盯着打印机一直用手送材料吧?
再仔细观察打印的时候挤出机的动作,发现有的时候送料齿轮会“打滑”,问题找到了。
这个挤出机,夹不紧耗材,所以才会发生“打滑”的现象。而且这个挤出机的4个螺丝拆下来之后,立即成为两半,内部的弹簧什么的很容易弹出来,装配起来比较麻烦。
那么更换一个好了。买了一个这种。
它还分为“左朝向”和“右朝向”,区分左右朝向的目的就是看自己打印机电机轴旋转的方向,目的就是在电机转动的时候,能够将耗材向上推送。左朝向是下图这样的。
右朝向是下图这样的。
我的机器是需要“右朝向”的。装完之后的效果如下图。
安装完的状态,注意,下面的两个固定螺丝是旧挤出机上面的,就我的机器而言,新进料器上的螺丝不够长,不能固定,所以用了旧螺丝。压紧弹簧非常有力。整体是开放式的结构,方便观察和维修(不希望它出问题,可有了问题,开放式的就好修多了)。
看到好多文章上面说,测试效果的时候,建议制作一个2厘米的立方体。于是使用sketchup绘制了一个切了两个角的立方体。
然后切片打印,果然很顺畅。
最终打印的效果如下:
就这样,一个打印机故障得到了解决。
解决了问题之后,回过头来想想,奥,这个问题我早就注意过,早知道这样早把它换了,还用修理这么久吗?
果真,找到这个问题所在用了一个星期,而更换挤出机只用了二十分钟。这二十分钟过后,若干个月的打印机“起死回生”了。
找到问题的根源,远比动手解决这个问题难得多。