Intel Aero飞行日记

2018.5.29下午

飞机:一号机

飞行环境:实验室小屋

操作模式:遥控器+px4flow

飞行记录:主要是采几组数据给Daniele,许久不飞,老王学长操控,无保护措施。第一次手动模式起飞后,切换至position control模式失败,飞机无法定高。决定改用altitude control模式。第二次起飞失败,直接侧翻,重试仍然失败,遂决定更换电池。此后飞行正常。vicon数据记录正常,mavros在飞行前检测正常,但是后来在Daniele电脑上run的时候无法读到mavros数据,影响应该不大。

总结:更换电池是解决飞行问题的一大良方。


2018.4.18下午

飞机:二号机

飞行环境:微电子楼西侧草坪

操作模式:遥控器+GPS & offborad模式+GPS+Lidar

飞行记录:小布同学新买了绳子,我们制作了新的保护措施——两根束脚绳,固定了两只对称的脚,减小了碰及桨叶的几率,但是需要两个人牵引。

为防万一,首先使用遥控器进行试飞,并采了相应的一组数据以备分析。position control模式下飞行正常之后,重新进行offborad模式的飞行,相比与上次,对目标position进行了一点修改,改为以出发的点为基准。起飞之后飞机有一定的漂移,但是整体方位比较稳定,经历了最初的调整后,漂移现象几乎不再,可能因为上次调整过PID的参数,上下仍有一点抖动,仍需调整垂直方向控制的PID参数。值得一提的是,飞机起飞时非常迅速,容易引起不适。

记录了数据之后,我们决定把飞机放回远处再进行一次实验,此时,险情出现。飞机快速起飞之后快速冲向西边,我与小布同学反应迅速,跟着飞机跑,本以为会和一周前的情况一致,但小王学长并不慌乱,静观其变。飞机冲到刚刚实验降落了地方之后悬停住,然后保持姿态,候其稳定后使之降落。分析可能由于mavros没有关,飞机误将上次最后接收的位置作为起点。

重启mavros之后再次进行实验,情况如旧,故决定重启飞机,此刻太阳暴晒,电脑甚至发烫。重启后飞机起飞正常,几乎没有产生漂移,与第一次飞行无异,候其稳定、记录数据之后返回实验室。晚上小布同学对数据进行分析,组会讲解。

总结:调整后的offborad程序无误,利用GPS的模式需要以起点作为groundtruth。飞机在水平方向的PID参数基本合适,仍然需要在竖直方向上进行调整。新买的绳子太粗,需要评估一下重买一卷比较细的绳子的必要性,以制作更加牢固的安保措施。


2018.4.17晚上

飞机:1号机

飞行环境:未飞行

操作模式:px4flow

飞行记录:尝试重刷飞控以获得更大更新频率的px4flow数据。将1.7.3版本的飞控直接刷入,无法完成标定中的level_horizon项目,更改参数之后重刷也无法完成标定。我们决定从master分支上下载最新飞控代码,之后参考邹老师的文档自行完成参数修改,增大了px4flow更新频率。以此重刷飞控之后发现并不需要重新做标定,并不能理解其中的缘由。至此,px4flow的数据更新频率提升,数据不够精确。


2018.4.12上午

飞机:2号机

飞行环境:微电子楼西侧草坪

操作模式:遥控器+GPS & offborad模式+GPS+Lidar

飞行记录:使用GPS及Lidar,底部相机无法使用。首先使用遥控器的position control模式,可能由于Lidar较为精准,未发生1   号机上下抖动不稳的情况。水平情况有来回漂移,需要之后校准PID参数。

进行了offborad模式下的定点飞行,为确保安全首先测试了遥控器offborad模式和position control的切换,可以通过地面站设定offborad模式的channel,之后无桨测试可以切换。上桨后的定点飞行失败,无人机以接近1m的高度快速向正西方向飞行,小王学长反应迅速切回使用遥控器控制降落,计划停止此测试,思考一下可能的原因。

进行了PID调试,使用position control悬停后拉绳观察反应速度,适当调大了P和D,水平方向上效果变好,有风的情况下可以基本保持定点,竖直方向上待调整。

总结:offborad与position control模式可以切换,使用GPS的定点飞行失败。PID调整使水平方向上更加稳定。


2018.4.11上午

飞机:1号机

飞行环境:实验室小屋

操作模式:遥控器+px4flow 

飞行记录:与前一天晚上飞行过程类似,未发生危险,但依旧较难控制。基本排除光线的原因,推测为px4flow或连接有问题。

将px4flow通过USB直接与电脑连接、通过pixhawk与电脑连接,均可得到正确且频率较高的数据。试图将2号机的   Lidar连接至1号机的I2C口检测是否接口故障,但是失败,因为飞控需要改。通过地面站得到的高度数据频率低且数   据大多位于0,偶尔会出现正确的数值。

偶然情况下剥开了导线上的铝箔,之后通过地面站得到的数据基本正确,但是频率过低,需要重刷改过的飞控,以得 到较高频率的高度数据。

总结:连接上的问题,重刷代码之后检查效果,明天室外试飞。


2018.4.10晚

飞机:1号机

飞行环境:实验室小房间

操作模式:遥控器+px4flow 

飞行记录:使用遥控器操作,position control模式下有轻微的漂移,缪学长表示属于正常情况,可以使用右摇杆控制住。 无法 定高,上下晃动有点剧烈,有时会突然上升或下降很多。

发生撞机一次,损失一对白色桨叶,突发性无法控制position。飞行有一定危险。

总结:px4flow或通过I2C传输的数据有问题,也有可能与晚上光线不好有关系,计划第二天白天再试一次。

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/yrc19950911/article/details/79898250