防喘振阀定位器调试

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防喘阀FV201B用于控制防喘阀开度的TZIDC-200 ABB定位器(型号V18348-10111310112),在最近阀门测试过程中无法实现阀门动作。经检查发现定位器输出气源(out1端口)压力为0。

在现场手动操作盘按厂家提供的操作说明进行自整定,仍无输出气源,现场阀门无反应。

TZID-C型定位器核心是微控制处理器CPU,输入信号及位置反馈经过A/D转换器进行处理,通过带三位三通放大器的电气转换器驱动启动执行机构,从CPU发出的定位电信号比例地转换成气信号,成比例地调节3/3气动开关,气体从定位器输出至气动执行器及气体的排放均成比例地调节,当达到设定定位值时,3/3气动开关锁定在中间状态。

按照厂家所提建议,拆卸定位器对内部气体放大器及进出气滤芯进行酒精清洗、仪表风吹扫,重新安装后out1有气体输出(压力恒定,基本和驱动气进气压力一致),但在站控室发出开关阀命令后不动作,在现场阀门也不能进行自整定。现场技术员进行了分析,认为有三种原因可能造成定位器有气源输出后阀门仍无法动作,一是站控机未能成功发送指令到现场;二是定位器电路主板故障、定位器内部参数设置错误;三是定位器内部气体放大器虽有气源输出,但精确控制(放大)气体的电气转换器功能失效。为排除前两种故障,选备用定位器(序列号308364)安装,在站控机发送指令,实现FV201B阀门精确开关控制,排除第一种可能。将备用定位器主板拆除,更换成故障定位器电路板,站控机同样可控制现场阀门,也能实现自整定功能,基本确定电路板功能正常。

阀位反馈端子

阀位设定端子

 

I/P模块

位置传感器

3/3气动开关

 

经咨询厂家,考虑该定位器对驱动气源有一定要求(仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN/ISO8573-1污染及含油三级标准,最大颗粒直径<5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作温度10k。),有可能是仪表风驱动气有杂质、水分较多造成定位器内气体放大器气路堵塞,该3/3气动开关构造较复杂,为避免可能对放大器的损坏,仅部分拆解该气体放大器。

 

 

将备用定位器安装后,开关阀门存在3%的误差。为解决该问题,对定位器进行自检。自检到40步,出现CALC_ERR报警,自检无法继续。先恢复出厂设置(操作P11.0、P11.1,各按enter键3s,当P11.0出现 active,P11.1出现complete,P11.3 save保存),再手动设定开关位(P6.1(手动关限位),P6.2(手动开限位),将阀门分别手动调到关、开限位,然后各按enter键3s,再保存),弹簧作用力方向设为顺时针(P6.3SPRNG-Y2,弹簧伸长时反馈杆为顺时针方向),将模拟量输出设为反作用(P8.2 action 20mA对应阀门关)。定位器执行器设为直行程(非角行程),选择调节特性曲线,使阀门动作线性化、反作用REVERSE(P2.3,action,反作用时,输入信号4-20mA out1气源输出100%-0))。给不同信号测试,阀门均准确动作,误差在1%内。

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